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從今年年初開始,揚子石化廠的PTA(純對苯二甲酸)裝置就抓住了“綠色企業創建”的契機,大力開展節能減排工作。通過優化改造,新流程實施,日常精細化管理等措施,綠色生產取得了顯著成效。在最初的11個月中,該裝置的污水單次排放量減少至2.32噸/噸PTA,同比下降15.6%,創造了歷史上的最佳水平。 “減少單一污水排放涉及到所有方面,但是今年的重點是PTA第二和第三條生產線已經實現了平衡的改造,其效果非常明顯。” PTA聯合工廠流程總監謝紅雷說。在對PTA第三條生產線進行長期優化和改造后,對循環溶劑的需求持續下降,目前每小時設計的供水量比實際使用量多出近20噸。多余的部分最終排入溝渠,作為污水處理。但是,PTA裝置的第二和第三條生產線已于今年同期運行,第二條生產線的循環溶劑容量通常需要每小時增加約20噸淡化水,這將使能源消耗增加一倍。在一定程度上。需要同時排出水和補充水。如果它們相互使用,會不會有很大的改善?為此,他們迅速進行了節能研究,將PTA三線多余的循環溶劑引入PTA二線工藝,并將其用作淡水以補充兩線的溶劑消耗。海水淡化。自投產以來,該機組每天直接減少了300噸以上的污水排放,而這一單項產品比上個月減少了近10%的污水排放。 “除了在減少排放方面取得顯著成果外,我們還致力于廢水回用。”該廠技術運營部負責人許洪波說:“從年初開始,他們已經組織了'減少九周期廢水排放'的活動。”提高浸出水和洗滌水的回用率提高循環水的回用率。解決問題的人員密切關注現場,對可能的根本原因進行了逐一梳理和調查,并根據指標數據的統計信息,經過討論和分析,制定了方向并制定了優化措施。其中,通過向循環水中加入硫酸來調節硫酸以增加濃度因子。新方法可以每小時減少約10噸循環水的廢水排放。他們沒有為下雨做準備,并動員了全體員工提出建議,并采納了“化學崗位水床中水回用的黃金”的構想。這項優化措施每月減少了1200噸廢水,還充分利用了陽性洗滌水,從而大大降低了水的成本。可以說用一塊石頭殺死了兩只鳥。此外,工廠會根據溫度變化提前進行工藝調整,并繼續發展行業。應及時進行水和生活用水檢查,以發現泄漏并防止現場長水現象。同時,利用分班時間培訓節水基礎知識,使技能熟練的操作人員不斷提高各級人員的節水意識和工作技能。
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